灭菌器系统改动风险评估

1. 评估意图

依照《水浴式灭菌柜选型用户需求(基础或通用技术恳求)》方案改动方案并进行施行,对14项改造进行风险评估,找出改造灭菌器高风险,并加以控制方法降低其风险。
2. 纯化水改造清单

序号

改造内容

1

在顶部喷淋方位固定一支温度探头测量

2

对各动力管路设置压力变送器,在控制屏幕上实时闪现压力,压力失常报警,并记载报警信息

3

添加水泵电流监测设备,电流失常不坚定报警

4

选用知名品牌A级精度的双芯固定、活动温度探头和温度记载仪

5

加装光电开关检查设备,遇障碍物密封门间断并自动回来

6

灭菌时若遇停气停电,可引入闺阁压力完结门密封

7

添加一个冗余的压力变送器和压力模块接点

8

柜内紧缩气进口加装折流板,调整紧缩气进柜后的流向,降低进气时对灭菌物品的影响;
优化灭菌程序,灭菌器可守时进行保压试验,保证灭菌时无泄漏,尽量不补气或少补气

9

控制用固定温度探头和穿刺用活动探头,均选用双芯A级探头

10

优化程序方案,现在为6只穿刺探头,而且全部穿刺探头抵达灭菌温度才华转灭菌

11

程序优化方案,在5~60S范围内选择打印记载时间间隔

12

程序修改记载添加时间

13

替换柜内易生锈的螺栓、弹垫、平垫

14

供应设备手册、操作手册、修补缺点处理手册、DQ、FAT陈说、IQ、OQ、PQ及SAT草案

 
3. 风险处理小组

姓名

公司职位

小组职位

小组责任

 

设备工程部司理

组长

审理风险评估陈说

 

质量部副司理

副组长

参与风险评估

 

质量部负责人兼
质量授权人

副组长

参与风险评估

 

出产部司理

组员

参与风险评估

 

车间主任

组员

参与风险评估

 

制水工

组员

参与风险评估

 

检验员

组员

参与风险评估

4. 设定FMEA规范
4.1. 严重性
 

分值

描写

1

对灭菌柜任何部件不发生影响

2

对灭菌柜不首要部件发生一定的影响

3

对灭菌柜首要部件发生较大的影响,有或许损坏构成较大的经济损失

4

对灭菌柜构成毁灭性影响,例如灭菌产品不合格,反渗透膜分裂等

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4.2. 或许性

分值

描写

1

依据以往阅历几乎没有发生的或许性;每年发生一次

2

依据以往阅历较不简略发生;每月发生一次

3

依据以往阅历较简略发生;每周发生一次

4

依据以往阅历几乎一定发生;天天一次或屡次

 
4.3. 可检查性

分值

描写

1

岗位和化验室现有条件几乎不或许检查不到

2

岗位和化验室较简略检查得到

3

试验室条件不简略检查得到

4

公司现有条件无法检查得到

 
4.4. SPD规范
RPN(风险优先数)= S(严重性)×P(或许性)×D(可检查性)

分值

采用方法

风险等级

1~8

可接受风险,在验证中按规矩进行检查

低风险

9~18

不可接受风险,在验证偏重验证

中风险

19~64

高风险

 

依据失效方式与影响分析(FMEA)的灭菌柜改造风险评估

岗位/元件

潜在失效
方式

潜在失效成果

S

潜在失效
原因

P

现有控制

D

RPN

拟采用的方法

灭菌器闺阁

顶部喷淋方位过热

接近喷淋顶部方位药品不合格

3

温度与药液、聚丙烯瓶均存在较大的影响

2

顶部喷淋方位无温度探头

2

12

在顶部喷淋方位固定一支温度探头测量

蒸汽、紧缩空气等

蒸汽、冷却水、紧缩气、闺阁紧缩气供应失常

影响产品灭菌效果

3

蒸汽、冷却水、紧缩气、闺阁紧缩气供应PLC无法监控压力

2

各动力管路未设置压力变送器

2

12

对各动力管路设置压力变送器,在控制屏幕上实时闪现压力,压力失常报警,并记载报警信息

温度探头

温度探头常常损坏

闪现温度不精确或精度不可

3

温度探头跟着运用时间延伸,灵敏度较低

2

信阳市压力容器检验所每年校验一次

3

18

用干井每月进行校验(验证前进行设备供认)

灭菌柜内温度监控点过少

无法满意监控柜内温度(判定冷点抢手差错)

3

柜内穿刺温度探头的数量不合理

2

现有4个穿刺温度探头(分布两头)

3

18

选用瑞典A级双芯8线高精度的双芯固定、活动温度探头(6个)和日本横河股份有限公司12通道温度记载仪

灭菌周期中无法检查基地方位的温度值

灭菌进程对药液存在较大的风险

3

灭菌器内的基地无活动穿刺温度探头

2

基地无活动穿刺温度探头

3

18

现选用温度探头质量不稳定

灭菌失利

3

国产PT100三线式探头测量精度不高

2

现运用该类型探头国产PT100三线式探头

3

18

控制探头与穿刺探头精度不一致

没有可比性

3

控制探头与穿刺探头精度不一致

2

控制探头现运用该类型探头国产PT100三线式探头

3

18

控制探头(3个)与穿刺探头均选用瑞典A级双芯8线高精度的双芯固定、活动温度探头

压力变送器

压力变送器探头损坏

闪现压力不精确

3

压力变送器运用时间延伸损坏

2

未控制

3

18

灭菌前检查压力变送器闪现值是不是在正常值范围内

密封门

密封门遭障碍物(人员或其他障碍物)卡阻

构成安全事故

3

未设备光电感应开关

2

未控制

3

18

加装光电开关检查设备,遇障碍物密封门间断并自动回来

光电开关检查设备

光电开关检查设备损坏

构成安全事故

3

光电开关运用运用时间延伸正常损坏

2

未控制

3

18

岗位守时检查光电开关检查设备工作是不是正常

设备密封

灭菌时若遇停气停电设备无法密封

构成经济损失或安全事故

3

程序未进行优化,挺起停电时不能自动密封

2

未控制

3

18

优化灭菌柜操作程序,灭菌时若遇停气停电,可引入闺阁压力完结门密封

补偿紧缩气

保温时期,柜内补偿紧缩气无记载

无法知道灭菌进程是不是补气

3

操作程序无记载补气

2

未控制

3

18

优化灭菌程序,灭菌器可守时进行保压试验,保证灭菌时无泄漏,尽量不补气或少补气

进气点会合,构成有些低温

有些产品不合格

3

灭菌柜只需一个进气点

2

未控制

3

18

柜内紧缩气进口加装折流板,调整紧缩气进柜后的流向,降低进气时对灭菌物品的影响

补气无时间记载

因紧缩气供应呈现的温度不坚定较难验证

3

程序方案不合理

2

未控制

3

18

程序修改补气记载添加时间

操作程序

四支穿刺探头,三只抵达灭菌温度转灭菌

致使灭菌不合格的风险加大

3

程序方案不合理

2

未控制

3

18

优化程序方案,现在为6只穿刺探头,而且全部穿刺探头抵达灭菌温度才华转灭菌

灭菌实时记载

灭菌实时记载不合理

致使灭菌不合格的风险加大

3

每分钟实时记载一次

2

未控制

3

18

程序优化方案,在5~60S范围内选择打印记载时间间隔

柜内零部件

柜内零部件存在锈蚀现象,污染水源

影响灭菌产品质量

3

单个部件螺丝螺母未运用不锈钢质料

2

未控制

3

18

替换柜内易生锈的螺栓、弹垫、平垫,质料为304不锈钢

文件教导

设备进行各项供认时缺少文件教导

无法全面对灭菌柜进行验证供认

3

设备厂家未给予文件教导

2

未控制

3

18

供应设备手册、操作手册、修补缺点处理手册、DQ、FAT陈说、IQ、OQ、PQ及SAT草案

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